1 存在問題及改造措施
1.1 內(nèi)襯的改造
我廠——篦式冷卻機的立墻內(nèi)襯和下料口襯料原設計采用雙層磚結(jié)構(gòu),內(nèi)層為輕質(zhì)保溫磚,外層用抗剝落耐堿磚作為工作層。在生產(chǎn)過程中,受篦冷機內(nèi)部氣流熱脹冷縮的作用,熟料飛砂由磚縫不斷侵入,時間—長,容易造成墻體大面積鼓包,以至于坍塌,殼休裸露燒紅,不得不停窯檢修。改造采用不定型耐火澆注料替代磚結(jié)構(gòu),澆注料內(nèi)用耐熱鋼錨固件焊接在殼體上,立墻根部每隔400-500mm焊接廢舊篦板,以增強澆注料抗熟料沖刷能力,改造后篦冷機襯料使用壽命延長至1年以上。
1.2 空氣炮的應用
當生料飽和比低,液相量過大物料發(fā)粘時,容易在篦冷機下料口死角處形成堆料.嚴重時會堆成“雪人”,堆至窯口,不得不停窯處理。對此,我們在篦冷機下料口的幾個死角安裝廠6臺空汽炮,可在中控和現(xiàn)場操作,根據(jù)篦冷機運行情況及時開炮進行吹打,清除堆料“雪人”。
1.3 采用空氣梁技術(shù)
我們公司1998年采用空氣梁技術(shù)對篦冷機系統(tǒng)進行了—次較大設備改造。具體改造如下:
(1)高溫區(qū)zui前面六排篦板更換為固;上的帶空氣梁的充氣篦板,傾斜30°。高溫區(qū)采用“固定式充氣梁”裝置。
2)原篦板T型螺栓結(jié)構(gòu)在使用中經(jīng)常出現(xiàn)故障而引起掉篦板,故將篦板改為新結(jié)構(gòu)型式的篦板,取消了T型聯(lián)接螺栓,。
(3)冷卻風機原為皮帶傳動,風室壓力增加時,皮帶打滑,轉(zhuǎn)速下降。現(xiàn)將皮帶傳動改為聯(lián)軸器直聯(lián),并使電機轉(zhuǎn)速下降。
(4)將原來風機出口調(diào)節(jié)閥改為進口調(diào)節(jié)閥,便于觀察校正閥門實際開度與顯示誤差。
(5)原鎖風閥鎖風效果差,頻繁燒壞電機,運行極刁工可靠。改進為電動弧形閥,采用PC控制,根據(jù)各室下料情況,確定其開關(guān)時間,實現(xiàn)料封,密封效果較好。
1.4 系統(tǒng)漏風處理
對篦冷機系統(tǒng)漏風進行重點處理,對吸風管道,二次風管道,進行*改造和更換,使系統(tǒng)漏風系數(shù)大幅度下降。并對各隔室的密封進行改進,隔墻板與固定梁及側(cè)殼體連接部分全部采用連續(xù)焊接,并充分注意活動框架穿越隔墻處密封的可靠性。
1.5 加強操作管理,提高操作水平
*,篦冷機冷卻效果的好壞,與冷卻風量及料層厚度有直接關(guān)系。
篦冷機改造前由于設備故障較多,篦冷機料層厚度僅控制在300mm左右,篦床上經(jīng)常出現(xiàn)“紅河”現(xiàn)象。通過篦冷機系統(tǒng)的—系列設備改造,*實現(xiàn)了厚料層操作,料層厚度提到600~700mm,篦床速度由過去的一段14~15次,二段15~16次,降低到現(xiàn)在的一段9~11次,二段13~14次,消除了“紅河”現(xiàn)象。
2 改造效果
通過上述一系列改造,篦冷機系統(tǒng)故障率大大降低,系統(tǒng)冷卻效率提高,冷卻機熟料出料溫度由原200℃左右,降到l00℃左右,提高了熟料質(zhì)量。
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明智能制造網(wǎng),http://www.towegas.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025第十一屆中國國際機電產(chǎn)品交易會 暨先進制造業(yè)博覽會
展會城市:合肥市展會時間:2025-09-20