噴氣織機作為一種高精度、高水平的機電一體化產(chǎn)品,其電控線路板采用了*的微處理技術,變頻司服控制,串行通訊及程序控制等多個技術領域,因而它的開發(fā)維修是一項高科技高難度的項目。
我公司從八十年代末先后引進了24臺ZA203Ⅱ型、48臺ZA205i型、48臺ZAX-e型共120臺噴氣織機,其中老機型的大部分線路板由于技術設計不夠完善,長期運行在溫度高、濕度大、粉塵多等惡劣環(huán)境中,出現(xiàn)大面積老化損壞,而這些線路板造價高,部分已經(jīng)停產(chǎn),難以購進,而外出維修費用大、周期長,直接影響企業(yè)的正常生產(chǎn)。因此如何在現(xiàn)有條件下自行開發(fā)維修,降低成本消耗,節(jié)約維修費用,已成為各企業(yè)面臨的迫切任務。
1. 噴氣織機電控線路板維修思路
1.1 繪制電控線路板圖紙,分析其工作原理
由于技術上的保密,電氣控制線路板沒有詳細的圖紙資料和維修數(shù)據(jù),給維修工作帶來了巨大的難度。因此我們必須根據(jù)線路板實物繪制圖紙,認真分析每一部分的工作原理,每一個元器件的作用,實際測量線路板各工作點的靜態(tài)及運行數(shù)據(jù),為維修線路板提供可靠的依據(jù),從而快速找出故障,修復線路板,目前我們已經(jīng)繪制了ZA203Ⅱ型及ZA205i型噴氣織機全套線路板圖紙,使修復率大大提高。
1.2 元器件的開發(fā),使瀕臨報廢的線路板得到*修復
在噴氣織機電控線路板中為了實現(xiàn)技術加密,原廠商使用了大量電子器件,這些器件一旦損壞后很難購買,只能使板子報廢而另購新件,為了降低成本,我們對一些厚膜電路及集成塊等元件進行研究開發(fā),使瀕臨報廢的線路板重新復活。目前我們已開發(fā)厚膜件、開關變壓器、集成電路等器件10余種。
1.3 積極開發(fā)報廢線路板的替換板,減少企業(yè)二次投資
噴氣織機的一些變頻器價格昂貴,其功率板采用的功率模塊多為早期產(chǎn)品,功能設計不夠完善,極易損壞,且此件已停產(chǎn),難以購買。一旦損壞,整塊板子報廢。針對這種情況,我們對原板進行認真的研究分析,在保持原板所有功能的前提下開發(fā)出了所有變頻器的功率板,采用了具有保護功能完善的IGBT智能模塊和穩(wěn)定性高的它激式閉控開關穩(wěn)壓源,與原板完夠兼容,每件開發(fā)成本僅用幾百元。目前我們已經(jīng)開發(fā)各類變頻器功率板4種。
1.4 改變思維定勢,對原設計不良的線路板進行保養(yǎng)性維修。
有些線路板在技術設計上存在著一定的缺陷,極易損壞,有的損壞后卻很難修復。我們對一些損壞率較高的線路板進行分析,找出原因,進行改造修復,提前將故障消滅在萌芽狀態(tài),防止故障擴大。比如對無短路保護的板子加過流保護功能,對功率設計較小的限流電阻加大功率;對靠近散熱片的電解電容使用熱穩(wěn)定性好的鉭電容;對已發(fā)現(xiàn)漏液的電容應提前全部更換。
1.5 開發(fā)維修測試平臺,提高線路板維修效率
噴氣織機電控線路板信號多、流程廣、接口復雜、技術性要求高,有些故障在機下難以查找,機上測量影響生產(chǎn)及產(chǎn)品質量,維修效率低,因此要設計開發(fā)一套模擬噴氣織機運行全部動作的仿真測試平臺是必要的,目前此項目我們正在開發(fā)中。
2. 噴氣織機電控線路板的維修方法
2.1 直觀檢查法
拿到一塊線路板,首先觀察線路板上的元件有無異常,如電容有無爆裂、漏液,電阻有無變色燒焦,保險絲有無燒斷,燒斷情況如何,功率元件有無虛焊,印刷線路板有無裂紋等。找到損壞元件后不要立即更換,應查找出元件的損壞原因后,再進行全面處理才能*修復。
2.2 儀表測量法
對于那些難以用直觀法查找的故障,可借助于萬用表、示波器、頻率儀等測試工具,測試各工作點的靜態(tài)及運行電壓、電流、電阻、波形等與正常工作數(shù)據(jù)相比較,從而找到故障點,修復線路板。
2.3 經(jīng)驗維修法
根據(jù)實際工作經(jīng)驗及日常維修紀錄,找出損壞規(guī)律,迅速查找故障點。比如電解電容使用5年以上就得全部更換,靠近發(fā)熱元件的電容容量容易減小,限流電阻易燒斷,功率元件引腳易脫焊,光電元件易老化,發(fā)熱元件易燒毀等。
2.4 元件代換法
對于以上三種方法不能查找的軟故障,可用好的元器件代換懷疑有故障的元件,這樣有時會起到事半功倍的效果。
3. 維修實例與分析
3.1 電源線路板類
3.1.1 PS電源板 (機型:ZA203Ⅱ 件號:EH2802DA)
故障現(xiàn)象:±15V電源瞬間不能啟動,織機故障代碼514
檢修過程:根據(jù)故障現(xiàn)象,在機測量PS板電壓輸出端子,發(fā)現(xiàn)開機瞬間無±15V電壓輸出,分析圖紙查找自激反饋電路,發(fā)現(xiàn)電容C105容量明顯變小,更換后故障排除。
分析小結:引起此故障的根本原因是由于C105緊靠±15V開關振蕩管散熱片,經(jīng)長時間烘烤,造成C105容量減小,導致±15V電源 target=_blank>開關電源開啟不良。建議在更換C105時應遠離散熱片,必要時可用熱穩(wěn)定性好的鉭電解電容代換。
3.1.2 PS4電源板 (機型:ZA205i 件號627700)
故障現(xiàn)象;無+24V電壓輸出,織機故障代碼270
檢修過程:從表面看,+24V濾波電容C410明顯漏液,用*清洗漏液并更換電容后,故障依舊,試調節(jié)VR401無效,細觀察,發(fā)現(xiàn)與VR401相連的一段印刷線路變黑,測量已開路,用一細導線焊接跨連后,故障排除。
分析小結:引起此故障的根本原因是由于C410漏液造成印刷線路遭電解液腐蝕開路,引起電源 target=_blank>開關電源失控,保護電路啟動而無+24V電壓輸出。
3.1.3 i鍵盤5V電源板 (機型:ZA205i)
故障現(xiàn)象:無+5V電壓輸出,i鍵盤不工作。
檢修過程:檢查線路板,發(fā)現(xiàn)電容C61、C62有漏液跡象,清洗漏液更換電容后,通電仍無+5V電壓輸出,分析線路圖查過壓保護及反饋電路,發(fā)現(xiàn)穩(wěn)壓管ZD51已擊穿,更換后故障排除。
分析小結:引起此故障的根本原因是由于反饋電容漏液容量減小,負反饋量減小,+5V電壓過高,擊穿保護穩(wěn)壓二極管,整塊板子處在過壓保護狀態(tài)而不能啟動。
3.2 變頻器類線路板
3.2.1 送經(jīng)變頻器 (機型:ZA203Ⅱ 件號:627172)
故障現(xiàn)象:U、V、W三相無輸出,織機故障代碼511。
檢修過程:打開此板,發(fā)現(xiàn)該板上的所有電解電容全部漏液,焊下漏液電容,用*清洗基板,更換新電容后,通電,發(fā)現(xiàn)繼電器RY1不能吸合,檢測該板±15 V穩(wěn)壓塊IC101、IC103輸出電壓很低,測輸入電壓僅13 V左右,明顯低于正常值,調節(jié)VR101變化不大,試更換VR101,輸出±15 V電壓正常,繼電器能正常吸合,上機試驗,故障依舊,測量U、V、W三相電阻值,比正常偏低很多,判斷該板功率模塊損壞,換上我們自己開發(fā)的功率代換板,故障排除。
分析小結:引起此故障的根本原因是由于電解電容的大面積漏液,造成模塊觸發(fā)不正常而損壞。電容電解液侵入VR101內(nèi)將電阻片腐蝕損壞,致使電源 target=_blank>開關電源不能調節(jié),引起輸出電壓低,RY1不能吸合,變頻器不工作。建議對于功率模塊損壞的變頻器,在更換前勿必檢查送經(jīng)電機是否燒毀,否則換上后將會造成變頻器二次損壞。
3.2.2 儲緯變頻器 (機型:ZA203Ⅱ 件號:626887)
故障現(xiàn)象:U、V、W三相無輸出,織機故障代碼 388
檢修過程:打開此板,發(fā)現(xiàn)光耦PCWN燒爆,觸發(fā)厚膜組件GAP有燒痕,分別將壞件焊下通電試機,電源 target=_blank>開關電源不工作,控制電源無輸出,根據(jù)日常維修經(jīng)驗,判斷為開關變壓器損壞,由于此件為件,購買不到,拆下后重新繞制,將開關變壓器、光耦、厚膜件一并換上,通電試機故障排除。
分析小結:引起此故障的根本原因是由于觸發(fā)厚膜件GAP內(nèi)一穩(wěn)壓管擊穿,造成光耦燒爆,從而引起供電端短路,開關變壓器繞組電流過大燒毀,引起電源 target=_blank>開關電源停振。該板厚膜組件GAP(MA3591)極易損壞,目前我們已經(jīng)根據(jù)其工作原理開發(fā)出此件的代用件。
3.2.3 儲緯變頻器 (機型:ZA205i 件號:627665)
故障現(xiàn)象: U、V、W三相無輸出,織機故障代碼387。
檢修過程:打開此板,發(fā)現(xiàn)大部分電解電容已漏液,更換后通電試機,該板異常燈點亮報警,測量控制電源供電正常,測功率模塊一觸發(fā)端對地短路,判斷模塊損壞,此件不易購買,只能報廢。用我們開發(fā)的功率板代換,實際工作一年余,效果良好。
分析小結:引起此故障的根本原因是由于電容漏液造成功率模塊損壞,建議應做好定期檢查,發(fā)現(xiàn)漏液電容及時更換。
3.3 控制及顯示類線路板
3.3.1 SQC程序控制板 (機型:ZA203Ⅱ 件號:66869-77)
故障現(xiàn)象:上機時,按逆耘寸動按扭,織機慢速連續(xù)運轉數(shù)圈,有時在運轉過程中,故障停機,顯示代碼375。
檢修過程:上機觀察,該板的兩列信號指示燈在按點動逆耘按鈕時,輸入指示燈001、002,輸出指示燈306、307分別顯示正常,分析電路圖判斷為寸動逆耘接觸器控制電路有故障,用萬用表測量集成電路TRA2,內(nèi)部已短路,更換后上機試驗,故障排除。但運行一段時間后顯示故障代碼為375,根據(jù)維修經(jīng)驗,更換時間繼電器TIM2,故障*排除。
分析小結:引起此故障的根本原因是由于繼電器驅動集成電路內(nèi)部擊穿短路,造成繼電器吸合后不能釋放,織機連續(xù)慢速運轉,又由于此板上的時間繼電器TIM2通斷頻率高,極易造成內(nèi)部觸點氧化而接觸不良,引起織機運行安全電路失控,顯示故障代碼為375。
3.3.2 SBU剎車/經(jīng)??刂瓢?nbsp; (機型:ZA203Ⅱ 件號:626605)
故障現(xiàn)象:無低壓剎車輸出且檢測斷經(jīng)不停。
檢修過程:觀察此板,發(fā)現(xiàn)低壓剎車整流橋爆裂,與之相連的印刷線路嚴重燒焦開路,同型號的整流橋不易買到,選用國產(chǎn)件KBPC1504代換,并涂上導熱硅脂固定在線路板保護鐵殼上,從而加大散熱面積,在AC24V電壓輸入端串聯(lián)一支的保險絲。上機試驗但出現(xiàn)斷經(jīng)不停故障,分析電原理圖判斷該板經(jīng)停檢測部分失效,用萬用表檢測經(jīng)停集成電路供電穩(wěn)壓快IC78L015,輸入端有+24V電壓,但輸出無電壓,更換穩(wěn)壓塊后,故障排除。
分析小結:引起此故障的根本原因是由于RF2功耗大而原設計散熱不良,易造成熱擊穿損壞,而此板無過流保護,引起印刷線路燒焦,嚴重時造成整板報廢,甚至發(fā)生火災,建議此板要加過流保護裝置,而引起斷經(jīng)不停的原因是原穩(wěn)壓塊功率太小易損壞,建議用中功率的TA7815代換。
3.3.3 FCU儲緯測長板(機型:ZA203Ⅱ 件號626609CA)
故障現(xiàn)象:打開此板,發(fā)現(xiàn)場效應管TR3嚴重燒焦,檢查外圍電路,無明顯故障,更換此件,故障排除。
分析小結:引起此故障的根本原因是擋緯銷電磁線圈存在短路性故障,建議在更換此板時,勿必檢查擋緯銷,否則還會引起線路板損壞。
3.3.4 i鍵盤顯示屏(機型:ZA205 i)
故障現(xiàn)象:無顯示
檢修過程:根據(jù)故障現(xiàn)象首先檢查顯示屏供電電路,用萬用表測量電容C2、C11兩端均有+5V電壓,測燈絲供電端EF1、EF2對地有AC6.45V電壓,正常,測電容C1兩端電壓為0V,正常值應為+50V左右,依次斷開各驅動集成路供電端,當斷至U8第40腳時,電壓恢復正常,且顯示屏有部分顯示,從而判斷該集成電路內(nèi)部擊穿損壞,更換后,顯示屏全部點亮,故障排除。
分析小結:引起此故障的根本原因是由于電解電容C1長期工作在高溫環(huán)境中,容量減小,使驅動集成電路供電電路不能很好地濾波,高頻交流成分過多而擊穿損壞,因此在依次斷開各驅動集成電路供電端時,必須先將電容C1換掉,否則將會引起其它集成電路的損壞,另外由于顯示屏印刷線路極細,長期工作在高溫高濕環(huán)境中,極易氧化開路,也會造成顯示屏點不亮的故障。
4結束語
以上是本人對維修津田駒噴氣織機電控線路板的一點心得,鑒于篇幅原因,有許多維修實例不能一一詳述,希望以此起到拋磚引玉的作用,隨著科學技術的發(fā)展,新機型的電控線路板已向高集成度發(fā)展,科技含量越來越高,因此我們必須進行深入探討和積極開發(fā),不斷積累經(jīng)驗,更好的維修好、使用好噴氣織機線路板。
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