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      六面頂金剛石壓機(jī)自動控制系統(tǒng)

      2011年10月02日 13:23:26人氣:1637來源:安徽埃克森科技集團(tuán)有限公司

      安徽??松萍技瘓F(tuán)有限公司通訊員王磊摘自《科技日報》:

      本文針對六面頂金剛石壓機(jī)的復(fù)雜工藝流程特點(diǎn),設(shè)計研發(fā)了一套六面頂金剛石壓機(jī)計算機(jī)自動控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要包括硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計和軟件設(shè)計兩部分。軟件部分主要解決了壓機(jī)的定位控制與同步調(diào)整問題,并給出了工藝曲線設(shè)定方法、控制算法及其主要運(yùn)行結(jié)果。該控制裝置與某超硬材料公司六面頂金剛石壓機(jī)及相關(guān)液壓系統(tǒng)配套組成金剛石全自動生產(chǎn)裝置,實現(xiàn)了全視窗界面、觸摸屏操作,控制算法新穎,圖形界面良好,控制精度高,保證了合成金剛石的品級。

      1.引言

        金剛石俗稱鉆石,是碳的一種同素異形體,是人類發(fā)現(xiàn)zui早的一種zui硬的天然礦物。石墨可在高溫、高壓的環(huán)境中,在觸媒的催化作用下,其原子結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,從而合成人造金剛石。人造金剛石超硬材料的*性能使其在建材建筑工業(yè)、地質(zhì)鉆探、石油開采、機(jī)械加工、光學(xué)儀器等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

        六面頂金剛石合成壓機(jī)是我國超硬材料生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備。由于國內(nèi)人造金剛石的生產(chǎn)工藝還比較落后,現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備自動化程度不高,相當(dāng)一部分還停留在人工操作階段,尤其是壓力與加熱控制現(xiàn)狀很難滿足金剛石生產(chǎn)工藝的要求,精度較低,致使生產(chǎn)出的金剛石多為中低品級產(chǎn)品。為此,作者設(shè)計開發(fā)了新型的六面頂金剛石壓機(jī)自動控制系統(tǒng),該系統(tǒng)與某超硬材料公司六面頂金剛石壓機(jī)及相關(guān)液壓系統(tǒng)配套組成金剛石生產(chǎn)裝置。該監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)了全視窗界面、觸摸屏操作,圖形界面良好,控制精度高,保證了合成金剛石的品級。

        2. 六面頂金剛石壓機(jī)的生產(chǎn)流程

        人造金剛石壓機(jī)的上、前、右、下、后、左六個油缸頂錘從分別六個方向向位于壓機(jī)中心的石墨葉臘石合成塊運(yùn)動,從而構(gòu)成六面頂壓機(jī);液壓油泵輸出的液壓油,通過油路中各閥門的開、閉控制各油缸頂錘的前進(jìn)后退;人造金剛石合成中所需的超高壓的是通過增壓器實現(xiàn)的。

        人造金剛石常用的生產(chǎn)工序是:放入待合成的石墨葉臘石合成塊至壓機(jī)中心,按下“空程前進(jìn)”按鈕,上、前、右三個活缸頂錘前進(jìn)至停錘位,與下、后、左三個死缸一起從六面輕壓石墨葉臘石合成塊;按下“加壓合成”按鈕,進(jìn)入“充液”工步,六缸頂錘同時向壓機(jī)中心前進(jìn),將石墨葉臘石合成塊壓緊,隨即進(jìn)入“聯(lián)通超壓”工步,對石墨葉臘石合成塊施加高溫、超高壓,并使加熱功率、壓力跟蹤預(yù)先設(shè)定的工藝設(shè)定曲線,加熱和保壓時間到達(dá)后系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)入“卸壓”、“回程”工步,六缸頂錘回到起始位,完成一個工作循環(huán)。

      3.金剛石壓機(jī)自動控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計

        本系統(tǒng)由控制柜、手操器及現(xiàn)場儀表(元件)構(gòu)成??刂乒駜?nèi)包括工業(yè)控制計算機(jī)、觸摸屏顯示器、過程輸入輸出模板、閥用比例放大器、直流電源、可控硅及調(diào)功板、電量變送器和有關(guān)電氣控制部分。現(xiàn)場部分包括位移傳感器、壓力變送器、溫度傳感器、電流互感器及電液比例閥等。

        控制系統(tǒng)I/O通道如圖1所示。該系統(tǒng)通過24路A/D接入六缸位移、油壓、電壓、電流、油溫、水溫等信號,通過64路開入點(diǎn)接入各種開關(guān)量輸入信號,通過12路D/A輸出各種電液比例控制信號及加熱功率控制信號,通過32路開出點(diǎn)輸出各種開關(guān)量輸出信號。

       


      圖1 I/O通道

       

      4.金剛石壓機(jī)自動控制系統(tǒng)軟件設(shè)計

        六面頂金剛石壓機(jī)自動控制系統(tǒng)軟件由工控組態(tài)軟件與可視化編程語言相結(jié)合編制而成,其中工藝設(shè)定曲線由可視化編程語言編寫,幫助文件采用網(wǎng)頁HTML形式編制,調(diào)用IE瀏覽器瀏覽;其他全為使用工控組態(tài)軟件組態(tài)而成。通過 DDE 方式進(jìn)行工控組態(tài)軟件與可視化編程程序間的雙向動態(tài)數(shù)據(jù)交換。壓機(jī)工藝流程及監(jiān)控系統(tǒng)主畫面和其他相關(guān)畫面可通過觸摸屏點(diǎn)擊相應(yīng)按鈕自由切換,可實現(xiàn)工藝流程動態(tài)圖形顯示、實時數(shù)據(jù)棒形圖顯示、實時數(shù)據(jù)趨勢曲線顯示、參數(shù)越限報警以及實現(xiàn)壓力、功率工藝曲線的快速設(shè)定;實現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)記錄與追憶;在符合*口令的前提下進(jìn)行各控制系統(tǒng)參數(shù)的在線整定。

        4.1系統(tǒng)特點(diǎn)與控制功能

        ¨ 采用電液比例控制技術(shù),實現(xiàn)液壓系統(tǒng)壓力、超高壓壓力及六缸位移的連續(xù)控制。

        ¨ 采用工業(yè)控制計算機(jī)控制技術(shù),實現(xiàn)全視窗界面、觸摸屏操作,技術(shù)*、操作方便,控制可靠。

        ¨ 采用高精度位移傳感器及懸臂式位移檢測機(jī)構(gòu)測量六缸的位移,定位控制精度大幅提高;提出新型控制算法,利用六面頂金剛石壓機(jī)系統(tǒng)油缸的單向容量特性,實現(xiàn)無超調(diào)、無余差的六缸定位控制;采用新型的壓機(jī)充液同步調(diào)整控制方案,各缸可單獨(dú)調(diào)整,相互影響小,調(diào)整方便。

        ¨ 開發(fā)成功壓力、功率工藝曲線程序設(shè)定模塊,用戶可自由設(shè)定多達(dá)15段折線組成的程序升壓、升功率曲線,設(shè)定、修改、保存非常方便、直觀,并可預(yù)存大量的工藝設(shè)定曲線;通過 DDE 進(jìn)行工控組態(tài)軟件與工藝曲線程序設(shè)定模塊間的雙向動態(tài)數(shù)據(jù)交換,實現(xiàn)同步實時顯示。

        ¨ 聯(lián)通超壓階段跟蹤程序設(shè)定曲線,控制良好、保壓平穩(wěn),波動小,有利于金剛石的合成;采用自動補(bǔ)償控制方法實現(xiàn)功率控制,有效地克服了電網(wǎng)電壓的波動對合成的影響。

        4.2 壓機(jī)的定位控制與同步調(diào)整設(shè)計

        傳統(tǒng)的六面頂人造金剛石壓機(jī)六缸定位控制方法基本上采用的是位式控制方法,在“空程前進(jìn)”工步時由感應(yīng)式接近開關(guān)檢測三個活缸是否到達(dá)停錘位,一旦到達(dá)即切斷液壓油缸的供油;而在“充液”工步則不再控制六缸的定位。此方法的不足表現(xiàn)在:①“空程前進(jìn)”工步時停錘不準(zhǔn),易產(chǎn)生壓不。


      到葉臘石合成塊或壓碎葉臘石合成塊的情況;②停錘位的調(diào)整困難;③因無法控制充液位,易使六錘充液行程不同步,易產(chǎn)生擠錘、碰錘、放炮事故。

        針對上述方法存在的缺陷,本系統(tǒng)提出一種用于六面頂人造金剛石壓機(jī)的無超調(diào)、無余差的六缸定位控制方法。采用六個電液比例閥分別控制進(jìn)入六個油缸的進(jìn)油量以控制各缸的前進(jìn)速度與停錘位置,對三個活缸與三個死缸的定位控制有不同的控制方法。其中活缸定位控制框圖如圖2 所示,框圖上部經(jīng)特定的“空程前進(jìn)算法”輸出三個活缸“空程前進(jìn)”工步的比例閥開度控制量,下部經(jīng)特定的“充液算法”輸出三個活缸“充液”工步的比例閥開度控制量。整定相應(yīng)的控制參數(shù),可以在“空程前進(jìn)”工步時使三個活缸均停在行程為0mm處;在“充液”工步時使六缸均停在充液位設(shè)置值上。根據(jù)當(dāng)前實際工步由選擇器選擇相應(yīng)的比例閥開度控制量,經(jīng)限幅器、D/A數(shù)模轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為模擬量后送閥用比例放大器、電液比例方向閥分別去控制三個活缸的“空程前進(jìn)”或“充液”工步行程。對于三個死缸,由于沒有“空程前進(jìn)”工步,其控制方法較三個活缸略有簡化。

       


      圖2 活缸的定位控制

       

        4.3工藝曲線設(shè)定畫面

        由于工控組態(tài)軟件平臺中沒有合適的自由設(shè)定工藝曲線的工具,本系統(tǒng)采用可視化編程語言編程生成工藝曲線設(shè)定模塊。工藝曲線設(shè)定畫面見圖3。一幅工藝曲線設(shè)定畫面共有10個選項卡供選擇,用戶在每1個選項卡上可自由設(shè)定一組程序升壓、升功率曲線,每條曲線zui多可由15段折線組成。該畫面的右邊為設(shè)定曲線各段折點(diǎn)座標(biāo)的設(shè)置按鈕,分別為時間—壓力組及時間—功率組,可用數(shù)字鍵盤輸入或鼠標(biāo)點(diǎn)擊增減按鈕以改變各段折點(diǎn)座標(biāo)的數(shù)值,與此同時,畫面中的設(shè)定曲線圖形便可所見即所得地自動同步生成和變化。設(shè)置或選擇完成后,按“應(yīng)用”按鈕即可將該組設(shè)定曲線作為正式選定用于當(dāng)前運(yùn)行的程序設(shè)定曲線。

       


      圖3 工藝曲線設(shè)定畫面

       

        當(dāng)壓機(jī)聯(lián)通超壓時,被選定的程序設(shè)定曲線的數(shù)據(jù),通過DDE動態(tài)數(shù)據(jù)交換方式傳送給工控組態(tài)軟件,作為壓力和功率自動控制系統(tǒng)的設(shè)定值。

        4.4主要參數(shù)顯示及調(diào)整畫面

        系統(tǒng)主要參數(shù)顯示及調(diào)整畫面見圖4。該畫面的左上部顯示合成時間;右邊為趨勢記錄曲線;畫面中間為壓機(jī)參數(shù)調(diào)整按鈕,分別可調(diào)整三活缸起始位、空程前進(jìn)停錘位、充液停錘位及合成位;畫面左上部顯示六缸的位移棒圖,位移棒圖的下面為工步顯示;左下部是工藝參數(shù)的設(shè)定值、微調(diào)值、實時值;畫面底部一行顯示各泵、電磁閥的運(yùn)行狀態(tài)。

       


      圖4 參數(shù)顯示及調(diào)整畫面

       

      5.結(jié)論

        本文作者創(chuàng)新點(diǎn): 1.采用電液比例控制技術(shù),實現(xiàn)液壓系統(tǒng)壓力、超高壓壓力及六缸位移的連續(xù)控制;2.提出新型控制算法,利用六面頂金剛石壓機(jī)系統(tǒng)油缸的單向容量特性,實現(xiàn)無超調(diào)、無余差的六缸定位控制及充液同步控制;3.采用可視化編程語言編程生成工藝曲線設(shè)定模塊,每條曲線zui多可由15段折線組成,設(shè)定曲線圖形所見即所得。

        經(jīng)現(xiàn)場測試及用戶長時間的使用表明,本系統(tǒng)人機(jī)界面良好,運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示及圖形畫面豐富,操作監(jiān)控方便,各缸定位控制精度高,聯(lián)通超壓階段能跟蹤壓力、功率程序設(shè)定曲線,保證了合成金鋼石的品級并顯著降低了錘耗。根據(jù)河南某超硬金屬材料公司測算,使用本控制系統(tǒng)后,壓機(jī)頂錘的使用壽命由一般壓制合成塊3000余塊/錘·套延長至9000余塊/錘·套,每臺壓機(jī)每年可節(jié)省頂錘5~6套,節(jié)約成本約4萬元,一個擁有100臺壓機(jī)的中型人造金剛石生產(chǎn)企業(yè)每年可節(jié)約400萬元。

      參考文獻(xiàn)

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